Новосибирский завод на треть увеличил выработку, оптимизировав производство

Новосибирский завод на треть увеличил выработку, оптимизировав производство
Иллюстрация: https://ru.freepik.com/author/

Четверо резидентов ПЛП Новосибирской области оптимизировали производство, в среднем выработка на этих предприятиях выросла на 18%. Об этом рассказали в Корпорации развития Новосибирской области.

Как сообщили в Корпорации развития, одним из первых резидентов Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) к федеральному проекту «Производительность труда» присоединилась «Восточная снековая компания». Производитель чипсов Binggrae оптимизировал линию обжарки с солью и упаковки.
Во время диагностики производства рабочая группа предприятия и эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области выявили частые внеплановые остановки оборудования. Для сокращения простоев были разработаны стандарты автономного обслуживания оборудования и график профилактического осмотра, — объяснили специалисты.
Также на предприятии определили необходимое количество запасов полуфабрикатов, что позволило сократить незавершенное производство в два раза. Благодаря оптимизации участка выработка каждого сотрудника на линии увеличилась на 11%.
 
На заводе крупнопанельного домостроения «Арматон» с помощью экспертов эффективно организовали рабочее пространство, внедрили специальную оснастку для чистки оборудования, изменили схему съема плит, чтобы кран мог поднимать сразу пачку, а не по одной. Это позволило сократить лишние перемещения почти на километр за смену и увеличить выработку на 33%.
 
Компания «РоссПак», выпускающая одноразовую посуду и упаковку, в проекте оптимизировала производство бумажных стаканов. На предприятии изменили план производства и наладили механизмы перемещения сырья и готовой продукции. Это позволило почти вдвое сократить время протекания процесса. Кроме того, на заводе внедрили систему «5С», стандарты рабочих мест и некоторых операций. Так удалось сократить время на поиск инструментов и упорядочить производственные процессы. Выработка в компании увеличилась на 14% в смену. 
 
Производитель полиэтиленовой тары «ЗТИ Сибирь» применил бережливые технологии в производстве канистр. На предприятии внедрили программу, которая позволяет оператору контролировать работу оборудования и проводить анализ причин возникновения простоев. Благодаря проведению подготовительных работ и разработке стандартов удалось снизить время переналадки оборудования в два раза. Выработка сотрудников в смену увеличилась на 12%.
Самое читаемое
  • Альфа‑Саммит в Екатеринбурге: бизнес и власть сверили цифровые часыАльфа‑Саммит в Екатеринбурге: бизнес и власть сверили цифровые часы
  • Квартирный бум в Екатеринбурге: за год число новостроек выросло на 26%Квартирный бум в Екатеринбурге: за год число новостроек выросло на 26%
  • Театр, рок, деловые форумы, фестивали и новые творческие проекты: афиша ЕкатеринбургаТеатр, рок, деловые форумы, фестивали и новые творческие проекты: афиша Екатеринбурга
  • Екатеринбург нарастил складские площади на 351 тыс. квадратов за годЕкатеринбург нарастил складские площади на 351 тыс. квадратов за год
  • Кто в России станет бенефициаром войны на Ближнем Востоке?Кто в России станет бенефициаром войны на Ближнем Востоке?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.